輥壓機輥面修復(fù)技術(shù)應(yīng)用
江蘇*水泥廠水泥粉磨系統(tǒng)采用德國KHD(洪堡)公司生產(chǎn)、目前亞洲最大的RP-Z170/180輥壓機,配套國產(chǎn)Φ4.2m×13m球磨機和SKS3250高效選粉機,組成聯(lián)合粉磨工藝。2004年8月正式投產(chǎn),運行初期產(chǎn)能效果顯著,但使用2個月后,輥壓機輥面磨損剝落嚴(yán)重,輥面磨損失圓后輥壓機功率波動幅度加大,從新輥的幾十kWh波動到后期的幾百kWh,做功效率下降,系統(tǒng)P·Ⅱ52.5級水泥產(chǎn)量從新輥的210t/h降低到170t/h.輥面坑洞還造成循環(huán)量加大,增加外循環(huán)提升機負荷,甚至出現(xiàn)多次輥隙沖料壓死外循環(huán)提升機的狀況。針對輥壓機輥面磨損問題,曾嘗試多種修復(fù)方案,多家公司采用進口焊絲修復(fù)試驗,均告失敗。2006年8月鄭州機械研究所終于解決了這一難題。
輥面磨損原因及焊材選擇物料在兩個輥面之間相互擠壓和摩擦,從輥壓機的工作狀況可以看出,輥面的磨損類型屬于典型的高應(yīng)力磨料磨損。特別是輥壓機輥子直徑達1700mm,輥面轉(zhuǎn)速較快(輥面速度:1.8m/s),物料對輥面的沖擊、磨損更大,物料循環(huán)通過量也比較大(1300t/h)的情況下,要求輥面既有較高的硬度,以保證耐磨性,又要一定的韌性,以滿足輥面抗剝落性、抗疲勞性。要達到以上要求,就要求堆焊輥面的焊絲材質(zhì)必須具備良好的抗剝落能力、較高的硬度和韌性。
在以往的輥面修復(fù)過程中,采用進口焊絲,修復(fù)后使用1個月橫條大面積脫落,輥面經(jīng)多次焊接后大量橫向交錯微裂紋向輥套內(nèi)部延展,又降低了輥套壽命,由此形成惡性循環(huán),多次修復(fù)后造成輥套開裂報廢。
輥壓機輥面經(jīng)過進口焊絲多次堆焊修復(fù)失敗后,決定考慮使用鄭州機械研究所自行研制生產(chǎn)的ZD1、ZD2、ZD3、ZD310系列CO2氣體保護藥芯焊絲。
2006年8月鄭州機械研究所用自行研制生產(chǎn)的ZD系列藥芯焊絲及相關(guān)工藝,派4名焊工現(xiàn)場修復(fù)輥壓機動輥輥面寬度為300mm的整個圓周(如圖1)。
圖1、Φ1700×1800mm輥壓機輥面修復(fù)前磨損情況輥面其余部位還使用進口焊絲堆焊,修復(fù)工藝如下:
1.去除輥面殘留硬層及裂紋。用碳弧氣刨對輥面堆焊部位進行徹底清理,把殘留硬層、裂紋、粉塵、鐵銹等都要清理干凈,并打磨使之露出金屬光澤。
2.堆焊打底層。用ZD1焊絲堆焊,通過底層的焊接,使高低不平的輥面形成較平緩的外圓面,以便于緩沖層及耐磨層的焊接。
3.用ZD2焊絲焊接緩沖層。ZD2焊絲是一種高強度、中等硬度的堆焊材料,具有良好的抗疲勞性和結(jié)合性,同時又具有一定的抗磨性能,在輥體和耐磨層之間起到了很好的橋梁作用。良好的緩沖層材料選擇及焊接,是保證耐磨層安全有效運行的重要前提。
4.用ZD3焊絲堆焊耐磨層。堆焊時注意測量輥體尺寸及圓度,焊到輥體要求尺寸為止。
5.最后堆焊耐磨橫條。耐磨層焊完后,用ZD310焊絲堆焊橫條。
以上焊接工藝采用CO2氣體保護藥芯焊絲(Φ1.6mm)半自動堆焊,焊前不需對輥面進行預(yù)熱,堆焊工藝比較簡單,而進口焊絲要求輥面預(yù)熱到150℃以上。
按照以上工藝現(xiàn)場修復(fù)的輥壓機輥面正常運轉(zhuǎn)1個多月后,輥面只有微量磨損,沒有出現(xiàn)剝落現(xiàn)象。而用進口焊絲同時修復(fù)的部位則出現(xiàn)剝落現(xiàn)象(如圖2,圖中右邊為ZD系列焊絲修復(fù)的輥面,左邊為進口焊絲修復(fù)的輥面)。運行4個月后,輥面磨損均勻,橫條高度還有3mm左右。
圖2、Φ1700×1800mm輥壓機輥面修復(fù)運轉(zhuǎn)1個多月后磨損情況新輥套堆焊有了此次成功合作經(jīng)驗,2006年11月,Φ1700×1800mm輥壓機動輥輥套再次委托鄭州機械研究所整體堆焊。由于動輥輥套是德國KHD(洪堡)公司提供給嘉新京陽公司的,輥體的堆焊原計劃采用洪堡公司提供的焊絲,在德國焊接專家指導(dǎo)下堆焊。如果委托給鄭州機械研究所,必須征求德國KHD(洪堡)公司的意見。為此,德國焊接專家專程來到京陽公司,檢查由鄭州機械研究所現(xiàn)場修復(fù)的輥面使用情況,又到鄭州機械研究所考察堆焊車間,對該所的技術(shù)優(yōu)勢、堆焊工藝、堆焊設(shè)備的配置等條件非常滿意,完全符合洪堡公司的堆焊要求。在輥子堆焊期間,德國焊接專家與鄭州機械研究所有關(guān)技術(shù)人員一起交流,全程跟蹤堆焊工藝及焊接材料的使用,對該所自行研制生產(chǎn)的ZD系列藥芯焊絲及相關(guān)工藝非常認可。
Φ1700×1800mm輥套堆焊工藝嘉新京陽水泥有限公司輥壓機原裝輥套材質(zhì)不詳,此前定輥、動輥輥套在堆焊過程中各有一次軸向水平裂紋貫穿而報廢先例。對于本次輥套整體焊接,鄭州機械研究所首先分析化驗輥套母材材質(zhì),制定了詳盡的施工方案,確保取得最好的焊接效果。具體焊接工藝如下:
1.把輥子(輥軸和輥套已裝配)放在自動轉(zhuǎn)臺,用超聲波探傷儀對輥軸及輥套進行超聲波探傷(如圖3),確認合格后,把輥子預(yù)熱到一定溫度,待焊。
圖3、Φ1700×1800mm輥壓機動輥輥套堆焊前進行超聲波探傷2.首先用ZD1埋弧藥芯焊絲(Φ4.0mm)打底堆焊止裂層。ZD1焊絲是堆焊輥壓機的專用高韌性止裂過渡層材料,堆焊金屬具有極好的抗裂性能和抗沖擊韌性。能夠有效阻止輥面的焊接裂紋和疲勞裂紋向輥體延伸、發(fā)展,有效保護輥體不受損壞。
3.再用ZD2埋弧藥芯焊絲(Φ4.0mm)堆焊過渡層。ZD2焊絲是堆焊輥壓機擠壓輥專用高強度支撐過渡層材料,堆焊金屬具有較高的抗壓強度和良好的抗沖擊韌性。作為耐磨堆焊系列材料中的過渡層,能夠有效對輥面的高硬度耐磨層提供支撐,抵抗高達130MPa的擠壓力。
4.用ZD3埋弧藥芯焊絲(Φ4.0mm)堆焊耐磨層。
5.最后用ZD310藥芯焊絲(Φ1.6mm)堆焊耐磨橫條。ZD310焊絲是耐磨花紋層堆焊專用材料,具備優(yōu)異的抗剝落、抗磨損性能(如圖4)。
圖4、Φ1700×1800mm輥壓機動輥輥套整體堆焊后效果圖使用效果整體堆焊后的動輥于2007年1月2日投入使用。在使用過程中,輥壓機運轉(zhuǎn)平穩(wěn),產(chǎn)量也有所增加。輥面磨損輕微,而且比較均勻(如圖5)。而同期使用進口焊絲堆焊的定輥輥面兩側(cè)300mm寬耐磨橫條已全部脫落,表明ZD系列藥芯焊絲已可以完全取代進口焊絲。且價格相對進口焊絲低得多,性價比優(yōu)勢顯著。
圖5、Φ1700×1800mm輥壓機動輥輥套使用近8個月后效果圖總結(jié)1.輥壓機生產(chǎn)過程中必須高度重視輥面磨損引起的設(shè)備振動。經(jīng)常性、持續(xù)性的過載振動將使傳動系統(tǒng)產(chǎn)生不可預(yù)測的嚴(yán)重后果。2.輥面快速磨損后輥壓機系統(tǒng)將喪失其節(jié)能優(yōu)勢。由于多次維修等原因造成的輥壓機停機,將會干擾正常的生產(chǎn)并使輥壓機節(jié)省的費用再次花掉。3.提高輥壓機工作的可靠性,特別是提高輥面的荷載工作時間,才能保證輥壓機系統(tǒng)持續(xù)高產(chǎn)低能耗。4.鄭州機械研究所自行研制生產(chǎn)的ZD系列藥芯焊絲,現(xiàn)場修復(fù)工藝簡單可行,焊前不用預(yù)熱輥體。而進口焊絲要求輥體堆焊前預(yù)熱到175±25℃,工藝復(fù)雜,施工現(xiàn)場很難達到這種要求,特別是在冬季。而且價格昂貴,使用效果不理想。ZD系列藥芯焊絲在RP-Z170/180輥壓機上的成功應(yīng)用意義重大,解決了大型輥壓機輥面易剝落、耐磨性差的難題,為國內(nèi)同樣使用德國KHD(洪堡)公司輥壓機的水泥企業(yè)提供了修復(fù)經(jīng)驗。生產(chǎn)修復(fù)次數(shù)的減少將大幅提高系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)率,減少維修成本,更為凸現(xiàn)輥壓機在粉磨領(lǐng)域節(jié)能低耗的優(yōu)勢。
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